
我叫高永江,是中國長江動力集團有限公司靜子大件廠的數控鏜工,主要承擔汽輪發電機、水輪發電機等大型零部件的機械加工、工藝文件編制及數控加工技術指導等方面的工作。
2004年至今,自己完成了從一名高職畢業生到高技能人才的轉變,從一名普通的操作工成長為武漢市技能大師、湖北省技術能手、武漢市黃鶴英才專項計劃入選人才、中國航天技術能手。
工作中,足以讓我銘記一生的是2009年武漢市第十六屆職業技能大賽,報名開始了,當得知沒有數控鏜工這個工種時,心都涼了,怎么辦?再等兩年才能參加下一屆比賽,兩年多長啊,對自己何嘗不是一種煎熬?如果這屆參加比賽,車工我不會啊!當時我妻子懷孕六個月,需要我照顧,回到家里,妻子見我悶悶不樂,問:“有什么心事啊?”我道出了原委。妻子當時就說“肯定要參加啊,這是個機遇,人在年輕時的機遇很難得,一定要抓住!放心吧,我可以照顧好自己。”
有了家人的鼓舞,我決心已定:跨工種報名參加車工比賽,從零學起,絕不退縮。從報名那天開始,我給自己立下軍令狀,一定要全身心地投入,接下來必須做好三件事:一是準備理論考試復習資料;二是向車工老師傅學習加工技巧;三是高負荷的實踐模擬訓練。在這三個月備戰時間里,我早上起床堅持40分鐘背誦理論,下班后到其他生產車間進行5個小時的實操訓練,天天如此,滿腦子琢磨車工加工技巧,至今依然記得坐公交車常常坐到終點站,早已路過回家的站點。
在考試現場,我沉著應戰,獲得全市第六名的成績。這次比賽,是我人生的起點,我找到了自信,也讓自己掌握了非常有效的學習方法,日后在面對新產品技術攻關、科技創新能夠做到游刃有余。通過不斷總結,我先后撰寫了20多篇數控技術論文,在《現代制造工程》、《新技術新工藝》等中期刊上發表,發明多項專利廣泛應用于專業廠生產。
天上的飛機、地上的汽機,說明汽輪機這種龐然大物的加工精度非常高。我加工最大尺寸的汽輪機外形尺寸有7米長、6米高,內部軸承位的加工精度達0.04毫米。在加工關鍵尺寸時,主操在零件內部調整加工刀具,副操在零件外部調整機床,如果信息傳遞錯誤,副操開動機床,這個設備就成了絞肉機。正是這種原因,發生了一次血的教訓,有一位主操師傅的胳膊被打骨折。
這種陳舊的刀具在公司延用了幾十年,危險時刻存在,我下定決心要改變這種現狀。車間的師傅勸我:“小高,這個東西雖然不好用,但是能將就用,我進廠二十多年都沒有人搞出么名堂。你莫瞎搞,規規矩矩上班吧!”
剛開始,設計的幾套刀具裝置試驗失敗了,我沉下心來仔細分析原因,不斷摸索改進,感覺到自己設計的刀具每次都有所提高,加工質量也在不斷提升,對自己設計的信心更加堅定了。功夫不負有心人,《大孔徑復合鏜刀裝置》發明專利誕生了,刀具裝置在滿足大直徑內孔加工的前提下,調整加工尺寸不受加工環境的約束,同時確保加工的安全性,明顯降低了勞動者的勞動強度,生產效率是常規加工方法的3倍,每年為企業節約制造成本160萬元,該項專利榮獲武漢市第八屆職工技術創新成果獎。
超越自己是我人生追求的目標。2014年,我代表長動公司參加全國汽輪機行業透平專委會年會,很有幸成為第一個參加透平專委會年會的工人,也很有幸讓第一篇生產實踐論文參加年會論文的評選,更有幸成為第一個在透平專委會上論文獲獎的工人。原機械工業部副部長陸燕蓀在會上說:“在汽輪機行業,高品質的汽輪機需要工人來實現,國內缺乏大量的高素質操作工人,高永江的論文對我啟發很大,工人不僅能操作,還可以發表論文、發明專利,我為你鼓掌!”至今,陸部長的話一直激勵著我不斷成長。